原標題【經(jīng)驗分享:氣閥“變臉”減壓縮機故障】來源:【中國石油新聞中心】
【難題】
新疆呼圖壁儲氣庫投產(chǎn)后,壓縮機氣閥損壞嚴重,主要表現(xiàn)為閥片斷裂、緩沖片斷裂、彈簧疲勞損壞、定位銷斷裂等,單個氣閥平均壽命為500個小時至1000個小時。而正常情況下,氣閥的使用壽命約3000個小時。氣閥“短命”造成壓縮機故障率居高不下,經(jīng)運行統(tǒng)計,故障率達19%,嚴重影響了正常生產(chǎn)。這不僅增加了維修工作量和維修費用,而且導致壓縮機管線內天然氣放空燃燒,增加二氧化碳排放。
儲氣庫安全平穩(wěn)運行關乎保供大局。讓氣閥耐用適用,成為新疆油田采氣一廠設備技術人員攻關的目標。
【解決方案】
為保證儲氣庫正常生產(chǎn),新疆油田采氣一廠專門成立技改小組。技術人員通過反復拆解氣閥、模擬計算,找到了氣閥受損的原因。一是工藝氣體中含有硫化氫、二氧化碳氣體,在凝析油的凝溶作用下,形成具有黏滯力的焦油狀物質。這些焦油狀物質積存在閥體上,會對閥片啟閉產(chǎn)生影響,并且其酸性腐蝕作用會使氣閥變脆變硬,二是在專業(yè)軟件的模擬計算下,發(fā)現(xiàn)氣閥的撞擊次數(shù)達到每日285萬次。這是造成閥片、彈簧、閥座損毀的主要原因。
壓縮機球面密封氣閥
通過反復研討和現(xiàn)場試驗,技改小組對氣閥進行了三個方面的改進。一是更換材料,選取Fe-Ni基沉淀硬化型耐蝕合金作為彈簧主材料。這種合金在還原性介質中具有較好的穩(wěn)定性,尤其是在硫化氫、二氧化碳等酸性介質中的穩(wěn)定性相當高,使用溫度可達400攝氏度。二是閥片采用整體網(wǎng)狀閥片結構,可保證即使有個別彈簧損壞也可使各環(huán)閥片連在一起,確保各環(huán)閥片動作一致,有效地改善了閥片工作條件,同時有利于提高氣閥的經(jīng)濟性。閥片氣體通道增多,可有效減輕閥片重量。三是取消原氣閥的緩沖片,減輕氣閥撞擊力度,并通過模擬計算優(yōu)化氣閥啟閉角度。
技術人員對氣閥材料和結構進行優(yōu)化改造后,將氣閥回裝到儲氣庫5號壓縮機。經(jīng)過4300個小時的試驗運行發(fā)現(xiàn),氣閥仍完好無損,壓縮機工作正常。與改造前相比,壓縮機故障率下降至6%,放空次數(shù)減少60%以上。
據(jù)了解,新疆采氣一廠通過對壓縮機氣閥的系統(tǒng)改造,每年可節(jié)約維修費近300萬元,同時降低了員工勞動強度,也為儲氣庫壓縮機氣閥故障處理提供了寶貴經(jīng)驗。
關鍵詞:壓縮機配件,壓縮機氣閥,壓縮機軸瓦,壓縮機十字頭,空分配件
Copyright © 2015 溫州復新益空分機械有限公司 All Rights Reserved.
技術支持:溫州網(wǎng)站制作-溫州中網(wǎng) 備案號:浙ICP備12016871號-2 浙公網(wǎng)安備 33030302001063號